建龙北满特钢高炉焦炭烘干项目正式投用
近日,建龙北满特钢450m³高炉焦炭烘干项目正式投用,焦炭烘干系统运行稳定安全,烘干效果、降低燃耗作用明显,预计年创效可达790万元以上,为该公司炼铁工序的降本增效工作提供了有力支撑。
据了解,该项目利用高炉热风烧炉烟气余热进行烘干,采用焦槽气流均分系统强化烘干效果,以及布袋除尘器配套成熟的防结露技术,以确保布袋除尘稳定运行,总净化除尘烟气风量80000Nm³/h,净化后的烟气温度约60℃~80℃,外排废气含尘量≤10mg/m³,达到超低排放要求。
建龙北满特钢高炉所用焦炭以黑龙江区域湿熄焦为主,品种多,水分波动大,焦炭负荷低。项目投用后,该公司焦炭整体平均水分下降4.64%,综合焦比下降超过5kg/t。
烘干后的焦炭进入高炉后,炉顶温度上升56℃,极大缓解了以往冬季高炉顶温低、布袋箱体结露严重、煤气超标威胁人员安全等问题。
随着炉顶温度升高,鼓风机透平入口温度从150℃提升到155℃,鼓风机电量下降4500kwh/日,节电1.7kwh/t。
烘干后的焦炭整体水分波动范围减小,炉温相对稳定,铁水硅含量同比下降0.07%,铁水合格率同比提升28.6%。炉况进一步稳定,风量、产量水平进一步提升。
此外,该项目还对高炉热风炉废气进行余热回收极限利用,实现烘干工艺与烟气脱硫的耦合,在不消耗脱硫剂和不增加专用脱硫设施前提下,烘干后的烟气二氧化硫浓度可以降低50%以上,能够实现达标排放,大幅降低二氧化硫脱除成本。
下一步,建龙北满特钢将进一步推动铁前精益化管理和能源高效利用,通过创新技术实现烟气余热再利用,在保障高炉稳定生产的同时,为企业降本增效注入新动力。
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